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電動三桿式大口徑蝶閥的裝配與調試
三桿式電動蝶閥D941sH-0.5 DN2600 體積大、重量大,在裝配與調試過程中容易出現泄漏和正常啟閉等問題。根據調查,一些較大直徑的閥門在制造過程中均有類似問題。本文分析產生的原因,提出改進措施
1.合理選擇裝配工藝方法
三桿式電動蝶閥D941SH-0.5 DN2600(圖1)自重6748kg(不含傳動裝置),閥體壁厚16mm,蝶板自重1472.4kg.該閥門零件較多,質量要求較高,閥門的質量和性能在一定程度上必須由裝配工藝保證。在裝配中要注意:蝶板的裝入與拆除一定要保護好密封面。焊接固定圈時,為防止閥體熱變形,要放入適量的水。閥桿裝入前,各摩擦部分加足潤滑油脂,以減少摩擦產生的噪聲。
2.閥門的調試及密封檢驗
閥門的調試是閥門制造中非常重要的步驟之一。調試要滿足下列要求:當閥門豎直放置,排污口向下,電機及手輪呈水平方向最佳工作位置時,蝶閥蝶板能順利打開與關閉,不得與閥體摩擦或卡死。蝶板啟閉角度保證0°-90°,在規定公稱壓力情況下蝶板順利打開。蝶板對閥體壓緊量的大小,需保證蝶板在工作壓力下打開及泄漏量在規定允許的范圍內。
電動三桿式大口徑蝶閥的裝配與調試在閥體處于工作位置時,閥桿及其它連接件易產生變形下墜,造成蝶板不能打開或管不住。以前,在解決這類問題時,往往單方面提高閥桿的抗彎強度及減小各連接件的配合間隙。這樣不僅成本高、效率低、不易裝配,而且效果不明顯,甚至達不到質量要求。針對這一問題,提出了解決辦法。
以前,固定圈與固定桿端面法蘭孔均是12-18mm,位置度要求不高。這樣二者鏈接在一起,并在固定圈與閥體焊在一起時,使蝶板運轉的機構成為一個曲柄四連桿結構,蝶板的運動軌跡基本上是四分之一圓的曲線與一個垂直位移的合成。但由于蝶板較重,使得閥桿及連接件發生變形,就必須影響四桿機構的運動精度,致使蝶板啟閉困難。四桿機構的運動精度必須依靠調節固定桿(副搖桿)與固定圈的相對位置來保證。把固定桿法蘭面的螺栓孔銑成長圓孔。根據經驗,孔的長度約在20mm左右。因為太長會降低固定桿強度,太短會造成調節量不夠。為了調整方便,還應把原來設計的防轉定位銷用M12X25螺栓代替,其目的是如果調整不合適,便于更換位置再調整。下面簡述調試方法:
1、閥門在關閉狀態下平放,緊固好兩邊固定圈與固定桿的連接螺栓。
2、閥門呈工作狀態(排污口向下)豎立,并在固定圈與固定桿結合處涂上粉筆,作為記號。
3、在排污口處放一鐵棒,啟動使蝶板打開。由于鐵棒別住蝶板,使得固定桿旋轉,當記號錯位8-10mm停止打開。
4、在固定圈與固定桿結合處鉆孔 8。5mm,攻絲M10X30,用螺栓擰緊,以防轉動。
5、這樣連續啟閉10次左右,用塞尺檢驗密封部分間隙,若間隙均且小于0.01mm,可以進行密封強度試驗。否則去掉防轉螺栓,重新調試,直到符合要求。